KS氣田天然氣處理工藝技術研究
發(fā)布時間:2018-01-03 23:14
本文關鍵詞:KS氣田天然氣處理工藝技術研究 出處:《西南石油大學》2017年碩士論文 論文類型:學位論文
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【摘要】:近幾年,國內油氣田開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)氣田氣、油田伴生氣氣質組成中除了甲烷、乙烷、丙烷等主要輕組分外還含有蠟、苯以及重烴等組分。KS氣田天然氣就屬于這種甲烷含量高、液烴組分少,但含有少量的蠟、重烴及苯類等物質的氣質,這些少量的蠟、重烴及苯等物質容易堵塞處理廠中分離設備,影響處理廠正常生產,因此急需解決天然氣中蠟在處理工藝中所帶來的問題。本文主要從以下幾個主要方面對KS天然氣處理廠現(xiàn)有問題進行分析研究:KS處理廠外輸氣烴析出、貧富液換熱器及低溫分離器運行效果差、研究解決KS處理廠分離器堵塞問題以及研究KS氣田天然氣脫蠟脫苯工藝。通過HYSYS軟件對KS原料氣低溫分離工藝進行仿真模擬,得出的結果表明處理廠外輸氣符合規(guī)范GB17820-2012《天然氣》氣質要求,烴露點滿足外輸首站無烴析出,但外輸氣在管道下游會有烴析出。為解決處理廠外輸氣在管道下游烴析出問題,完善GB17820-2012《天然氣》中烴露點要求存在的不足,將國外烴露點控制要求作為外輸氣烴露點控制依據(jù),采用HYSYS軟件分析原料氣低溫分離后外輸氣相態(tài)圖,發(fā)現(xiàn)歐洲烴露點標準可較好的控制管輸天然氣下游液烴析出問題,在此基礎上建議外輸氣烴露點采用歐洲標準,即壓力在0.1~7MPa下、烴露點-2℃作為烴露點要求;對KS低溫分離工藝進行優(yōu)化,建議低溫分離條件為6.9MPa,-31.5℃,可以防止外輸氣烴析出。KS處理廠現(xiàn)場運行工況的烴露點不合格,同時低溫分離器出現(xiàn)堵塞問題。重新校核低溫分離器直徑發(fā)現(xiàn)低溫分離器直徑設計值偏小,由于KS低溫分離器所選高效分離元件對結垢比較敏感,不適宜處理KS氣質,因此對低溫分離器改造優(yōu)化;KS氣田乙二醇循環(huán)再生系統(tǒng)能耗消耗較大,貧富液換熱器換熱效果差,造成醇烴液分離溫度以及MEG富液進再生塔溫度低,在優(yōu)化乙二醇再生工藝參數(shù)的基礎,采用HTRI換熱軟件優(yōu)選出高效板式換熱器BR1.05-3.0-15.75-Q-I。通過減少KS處理廠低溫分離器處理量,發(fā)現(xiàn)堵塞問題有所緩解,但還會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。分析發(fā)現(xiàn)造成分離器堵塞問題的原因在于原料氣中含有蠟、苯等物質,在低溫條件下黏附在低溫分離器。經現(xiàn)場實驗,確定以DN氣田凝析油作為防蠟劑來解決堵塞問題,采用HSYSY軟件模擬凝析油注入位置及注入量,并通過現(xiàn)場注凝析油試驗確定最佳的注入位置及注入量。但注入的凝析油回收效果差,大部分隨外輸氣進入外輸管道。為能更好的解決天然氣中蠟、重烴及苯類物質造成的堵塞問題,通過HYSYS軟件建立脫蠟、脫苯工藝流程。通過模擬脫蠟脫苯工藝,可將天然氣中93%以上的苯和蠟脫除,可產16.64t/d粗苯,每年有2600萬的經濟效益。綜合分析該脫蠟脫苯工藝,該工藝具有一定的經濟價值與實用性。
[Abstract]:In recent years , the gas and hydrocarbon dew point in KS gas field has been studied by using HYSYS software . It is suggested that the low temperature separation condition is 6 . 9MPa and - 31.5 鈩,
本文編號:1376014
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