用于180萬噸甲醇70萬噸聚烯烴項目的煤氣化技術選擇及應用
發(fā)布時間:2020-06-03 18:51
【摘要】:典型的煤制烯烴項目主要工藝過程是:以煤為原料,經過煤氣化、一氧化碳變換與凈化、甲醇合成與精餾生產出中間產品甲醇;甲醇作為原料經MTO(甲醇制烯烴)反應后,在烯烴分離裝置獲得聚合級乙烯和丙烯,最終通過聚合反應和擠壓造粒生產出聚乙烯、聚丙烯產品。本文以陜煤集團蒲城180萬噸甲醇70萬噸聚烯烴項目煤氣化裝置為背景,主要圍繞項目建設前期煤氣化技術選擇,介紹了煤氣化原理及發(fā)展歷程,通過GE(美國通用)水煤漿氣化、Shell(荷蘭殼牌)干煤粉氣化等先進氣流床煤氣化技術的優(yōu)缺點對比,從煤種適應性、目標產品選擇、技術成熟度等方面說明了該項目選擇8.7 MPa GE水煤漿加壓氣化技術的優(yōu)勢。該項目采用的8.7MPa GE水煤漿加壓氣化技術是國家煤炭深加工產業(yè)發(fā)展政策中提出的重點示范內容,創(chuàng)造了水煤漿氣化壓力最高、單臺氣化爐產氣量最大、氣化單元總生產能力最大等三個世界之最。氣化壓力的提高,在同等設計負荷下,減少了運行氣化爐數(shù)量;經變換、凈化后的合成氣不經壓縮直接進行甲醇合成反應,實現(xiàn)了等壓合成,壓縮機功耗降低42%;有利于提高低溫甲醇洗的吸收效率,縮小了低溫甲醇洗裝置的設備體積,甲醇循環(huán)量降低36%,冷量消耗降低70%,節(jié)能減排效果顯著。2014年10月26日,該項目煤氣化裝置首次一次性投料成功,標志著8.7 MPa水煤漿加壓氣化的首套大型工業(yè)化示范裝置正式投入運行。在前期運行過程中暴露出了氣化爐工藝氣帶水嚴重、工藝燒嘴運行周期短、激冷水泵機封頻繁泄漏、高壓煤漿泵頻繁故障等諸多制約裝置長周期、安全穩(wěn)定運行的問題,均通過技術改造、工藝調整和運行優(yōu)化等方式得到有效的解決,為高壓力等級水煤氣化技術的研究與應用提供參考。另外,項目還采用灰水預處理和蒸氨相結合的工藝,對煤氣化廢水硬度高、固含量大、氨氮高的行業(yè)難題進行了攻克,屬行業(yè)首創(chuàng)。
【圖文】:
圖 1.1 煤氣化反應過程示意圖煤的成份雖然復雜,但反應過程可總結為放熱反應、吸熱反應、甲烷反應和水煤氣平衡反應等。不考慮原料煤內 C 以外的其它元素,氣化爐內主要發(fā)生的反應為[4]:燃燒放熱升溫過程:C+O2→CO2,△H=-393.30 kJ/mol (1.1)產氣吸熱降溫過程:C+H2O→CO+H2,△H=+130.12 kJ/mol (1.2)C+CO2→2CO,△H=+170.71 kJ/mol (1.3)甲烷生產反應過程:3C+H2O→2CO+CH4(1.4)水煤氣變換反應過程:C+H2O→CO2+H2(1.5)上述氣化爐內反應過程可以是原料煤與純氧氣直接反應,也可以是原料煤與空氣
以及我國自主研發(fā)的華理多噴嘴、航天爐、多元料漿等技術。1.4.1 GE 水煤漿加壓氣化2004 年美國 GE 公司收購了 Texaco 水煤漿氣化技術,此后統(tǒng)稱為 GE 水煤漿加壓氣化技術。1984 年,山東魯南化肥廠率先將 2.8 MPa GE 水煤漿加壓氣化技術引進國內,,并于 1993 年建成投產。隨后,上海焦化、渭河化肥、淮南化肥、金陵石化紛紛引入了多套 GE 水煤漿加壓氣化工藝[8],為合成氨、合成甲醇提供原料氣的生產。截止目前,GE 水煤漿加壓氣化技術已在中國成功運營 20 多年,并積累了一大批優(yōu)秀的管理和技術人才。1.4.1.1 工藝流程該氣化工藝由于采用水煤漿進料,首先需要將原料煤與水混合研磨制成水煤漿,再與高壓氧氣一并送入氣化爐進行反應,生產粗煤氣,底部采用液態(tài)排渣。主要工藝流程如圖 1.2 所示:
【學位授予單位】:西北大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TQ546
本文編號:2695244
【圖文】:
圖 1.1 煤氣化反應過程示意圖煤的成份雖然復雜,但反應過程可總結為放熱反應、吸熱反應、甲烷反應和水煤氣平衡反應等。不考慮原料煤內 C 以外的其它元素,氣化爐內主要發(fā)生的反應為[4]:燃燒放熱升溫過程:C+O2→CO2,△H=-393.30 kJ/mol (1.1)產氣吸熱降溫過程:C+H2O→CO+H2,△H=+130.12 kJ/mol (1.2)C+CO2→2CO,△H=+170.71 kJ/mol (1.3)甲烷生產反應過程:3C+H2O→2CO+CH4(1.4)水煤氣變換反應過程:C+H2O→CO2+H2(1.5)上述氣化爐內反應過程可以是原料煤與純氧氣直接反應,也可以是原料煤與空氣
以及我國自主研發(fā)的華理多噴嘴、航天爐、多元料漿等技術。1.4.1 GE 水煤漿加壓氣化2004 年美國 GE 公司收購了 Texaco 水煤漿氣化技術,此后統(tǒng)稱為 GE 水煤漿加壓氣化技術。1984 年,山東魯南化肥廠率先將 2.8 MPa GE 水煤漿加壓氣化技術引進國內,,并于 1993 年建成投產。隨后,上海焦化、渭河化肥、淮南化肥、金陵石化紛紛引入了多套 GE 水煤漿加壓氣化工藝[8],為合成氨、合成甲醇提供原料氣的生產。截止目前,GE 水煤漿加壓氣化技術已在中國成功運營 20 多年,并積累了一大批優(yōu)秀的管理和技術人才。1.4.1.1 工藝流程該氣化工藝由于采用水煤漿進料,首先需要將原料煤與水混合研磨制成水煤漿,再與高壓氧氣一并送入氣化爐進行反應,生產粗煤氣,底部采用液態(tài)排渣。主要工藝流程如圖 1.2 所示:
【學位授予單位】:西北大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TQ546
【參考文獻】
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本文編號:2695244
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