PLC在入塘泵站監(jiān)控系統(tǒng)中的應用
發(fā)布時間:2015-04-06 14:57
摘要:為提高泵站的綜合自動化管理水平,入塘泵站進行了計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造,其中下位機部分通過PLC控制來實現(xiàn)。著重闡述了PLC控制的實現(xiàn)過程,裝置的硬件簡介,泵站PLC采集的主要信息,對提高泵站自動化運行的可靠性和穩(wěn)定性十分有效,在泵站進行自動化改造時值得借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:PLC,入塘泵站,監(jiān)控系統(tǒng),應用,水文監(jiān)測設備論文
0 引言
隨著計算機工業(yè)控制技術(shù)的不斷發(fā)展,計算機監(jiān)控技術(shù)日趨完善,PLC(程序邏輯控制)工業(yè)控制系統(tǒng)為各式各樣的自動化控制設備提供了非?煽康目刂茟茫渲饕蛟谟谒軌驗樽詣踊刂茟锰峁┌踩煽亢捅容^完善的解決方案;诒谜镜淖詣涌刂萍捌溥壿嬳樞蚩刂频奶厥庑,20世紀90年代初期PLC開始在電力泵站中逐漸使用[1]。
入塘泵站始建于1983年,是天津市引灤入津工程明渠輸水系統(tǒng)的一座重要提水泵站,擔負著塘沽區(qū)工業(yè)及人民的生活供水任務。入塘泵站設計揚程39m,24萬m3/d,安裝6臺24SAP-10J離心泵,總裝機容量2400kW,配6臺400kW異步電動機。
入塘泵站早期的機組控制系統(tǒng)完全采用電磁繼電器方式,安全性和穩(wěn)定性低,抗干擾能力差,設備、事故故障率高[2];輔機系統(tǒng)的真空系統(tǒng)、機旁箱,以及排風、蝶閥控制、排水、直流等系統(tǒng)完全采用人工操作;主控室操作臺的設備大部分已經(jīng)棄用,已經(jīng)失去控制臺的作用。2006~2007年初,入塘泵站完成了6臺機組及公用系統(tǒng)的計算機監(jiān)控系統(tǒng)安裝調(diào)試。入塘泵站計算機控制系統(tǒng)采用了德國的主機及配套現(xiàn)地單元、通訊系統(tǒng),明顯提高了泵站綜合自動化管理水平。其中,計算機監(jiān)控系統(tǒng)的下位機部分通過PLC控制來實現(xiàn),PLC控制在計算機監(jiān)控系統(tǒng)中起到至關(guān)重要的作用。
1 PLC控制的特點[3]
1)PLC采用微電腦技術(shù)(大規(guī)模集成電路)取代以往靠硬導線布線的邏輯控制器,具有成本低,功耗、體積小,重量輕等特點;
2)接口簡單快捷、工作量小、適應環(huán)境能力強、故障率低、可靠性好、抗電器干擾能力強,維護方便;
3)PLC采用掃描式的工作方式,特別適合于邏輯控制要求較高的順序控制。
2 PLC控制在入塘泵站的實現(xiàn)過程
順序控制是指生產(chǎn)設備及過程,根據(jù)工藝要求按照邏輯運算、順序操作、定時和計數(shù)等規(guī)則通過預先編制的程序,在現(xiàn)場輸入信號(包括開關(guān)量、模擬量)的作用下,執(zhí)行機構(gòu)按預定程序動作,實現(xiàn)以開關(guān)量為主的自動控制[4]。入塘泵站PLC的設計安裝就是根據(jù)這一原則來實現(xiàn)的。其輸入主要是靠按鈕、行程開關(guān)、限位開關(guān)、動斷觸點等開關(guān)量為主的控制信號;輸出為繼電器、電磁閥等驅(qū)動元件。傳統(tǒng)的順序控制是由繼電器控制屏來實現(xiàn)的,由于設備體積大,功耗高,動作速度緩慢,接線復雜,通用性靈活性差,維護工作量大,故障率高,可靠性差,且沒有計算和存儲功能[5]。
入塘泵站機組設備狀態(tài)量的讀取收集,采用I/O點直接采集與經(jīng)通訊采集高壓電路的遙測、遙信的方式來實現(xiàn)。對于主開機、停機的控制采用通訊的方式給高壓開關(guān)綜合保護系統(tǒng)遙控信號來實現(xiàn);中間邏輯過程則通過編程實現(xiàn)。
2.1 入塘泵站機組的順序控制
入塘泵站的自動操作包括水泵機組、機組輔助設備的調(diào)整和對全泵站的公用設備進行的自動化控制,這類控制在自動控制范疇內(nèi)屬于順序控制系統(tǒng),每個順序控制都按照生產(chǎn)流程的要求及生產(chǎn)設備的特點設定[6]。順序控制如圖1所示。


2.2 操作對象的操作
2.2.1 機組自動操作
要求以1個脈沖自動按預定的順序完成操作,包括機組的自動開機和停機流程等,其操作對象包括主機及輔機設備[7]。
輔機設備,排水泵控制操作獨立完成,只要程序掃描到積水池水位達到設定水位則自動發(fā)出開機信號,排水泵啟動排水。真空泵與主機開機系統(tǒng)聯(lián)動,只要操作站發(fā)出開主機命令,且開機條件滿足則控制系統(tǒng)首先開啟真空泵,在開機結(jié)束后,系統(tǒng)給出停止命令則真空泵停機。
主機設備(高壓開關(guān)的控制),當程序掃描到操作人員發(fā)出的開機命令后,系統(tǒng)判斷輔機狀態(tài)、蝶閥狀態(tài)、小車位置、開關(guān)狀態(tài)等條件,如果滿足條件,系統(tǒng)啟動真空泵,待真空形成后系統(tǒng)發(fā)出合高壓開關(guān)命令并經(jīng)過一定的延時發(fā)出開蝶閥的命令,并停真空泵。開機完成。
2.2.2 公用設備的操作
公用設備包括直流、高壓、低壓、真空、給水和排水、換風、室內(nèi)降溫及通信等系統(tǒng)[8]?刂葡到y(tǒng)對部分設備只進行監(jiān)視、遙測其狀態(tài),不對其控制(如直流、低壓系統(tǒng));對部分設備控制系統(tǒng)在每個掃描周期內(nèi)對其單獨控制(如排水、換風降溫系統(tǒng));對部分設備控制與開停主機一起進行控制(如真空、高壓、通訊等系統(tǒng))。
2.2.3 全泵站性的操作
全泵站性的操作包括通訊系統(tǒng)、機組開關(guān)、電容器開關(guān)、刀閘設備等操作[9]。
對以上這些自動操作的總體要求是運行安全可靠、維護方便、清晰明了、經(jīng)濟合理。
3 入塘泵站PLC的配置
入塘泵站現(xiàn)地控制層由4套LCU組成,每套LCU的PLC采用ModiconTSXPremium57系列產(chǎn)品,系統(tǒng)配置為雙機熱備。其中2~4#工作站分別負責6臺水泵機組的信號采集及命令輸出,1#工作站負責輔機系統(tǒng)的信號采集及命令輸出。LCU與工作站直接通過通訊模塊以PROFIBUS-DP總線進行通訊。CPU與上位機則應用以太網(wǎng)通訊。網(wǎng)絡通訊采用高性能的交換機,LCU和工作站之間用光纖連接,抗干擾能力強。
一套完整的PLC主要由電源、CPU、開入/開出I/O(模擬量輸入)、A/O模擬量輸入、通訊等5個模塊構(gòu)成。其中電源模塊向PLC提供直流24V工作電源;CPU是微型處理器(PLC的核心部位);I/O模塊是指外圍回路向PLC輸入高電平(或低電平)和PLC向外圍回路輸出高電平(或低電平);A/O模塊是將外圍設備輸入的電信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,以供PLC進行計算、判斷、比較和傳輸;通訊模塊通過以太網(wǎng)與上位機工作站進行通訊。PLC基本模塊如圖2所示。


4入塘泵站PLC采集的主要信息
系統(tǒng)的I/O信號,按LCU歸類,數(shù)據(jù)類型主要為開關(guān)量和模擬量,主要列出以下信號:
1~6#機組模擬量輸入:供水壓力、線圈溫度、鐵心溫度、承溫度,蝶閥開度、流量。
1~6#機組開關(guān)量輸入:閥門開閉,電磁閥開閉,真空開關(guān)位置,開關(guān)合分,真空開關(guān)、排水開關(guān)、真空完成,風機正常。
1~6#機組開關(guān)量輸出:合主開關(guān),跳主開關(guān),真空電磁閥開、關(guān),排水泵開關(guān),真空泵開關(guān),風機開關(guān),電動蝶閥開關(guān)。
公共(輔機)模擬量輸入:前池水位,電機柜電壓、電流,低壓柜電壓、電流,真空裝置真空度。
6kV系統(tǒng)數(shù)據(jù):定子電壓、電流,有功功率,無功功率,功率因素,手車工作、試驗位置,斷路器合閘、分閘位置,有功電度,I段、II段母線電流,電機保護(過流、過壓、過負荷、勵磁消失等保護),6kV線路保護(速斷、過流和過負荷保護),定值輸入。
5 結(jié)語
入塘泵站自動化改造,采用了PLC控制,不僅提高了設備監(jiān)控的可靠性,而且對設備的檢修維護都十分方便快捷,無需將機組及附屬設備退出運行即可解決,大大提高了工作效率,明顯提高了泵站的綜合自動化管理水平。
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本文編號:18996
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