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一種發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體氣孔缺陷分析及改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2021-10-04 22:04
  以一種發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體氣孔缺陷問題為例,通過合理優(yōu)化澆注系統(tǒng),更改局部結(jié)構(gòu),提高排氣能力等方面提出解決思路,最終將氣缸體的氣孔缺陷率降至較低水平。 

【文章來源】:中國鑄造裝備與技術(shù). 2020,55(03)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

一種發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體氣孔缺陷分析及改進(jìn)


澆注示意圖

氣孔,缺陷,位置,加強(qiáng)筋


通過統(tǒng)計(jì)氣孔缺陷位置及數(shù)量,發(fā)現(xiàn)氣孔缺陷主要集中于上平面澆注上端的加強(qiáng)筋處,一般在拋丸之后顯現(xiàn),表面呈光滑特性,不同于普通的孔洞類缺陷,該氣孔沿加強(qiáng)筋方向排布較大較深,氣孔缺陷如圖2。2.2 缺陷分析

示意圖,溫度場(chǎng),示意圖,鐵水


(2)借助MAGMA模擬軟件,對(duì)澆注過程進(jìn)行分析,鑄造模擬工藝參數(shù)與現(xiàn)場(chǎng)一致。根據(jù)溫度場(chǎng)變化結(jié)果(如圖3),充型結(jié)束后上平面加強(qiáng)筋區(qū)域低于1210℃(液相線1210℃),不利于氣體的排出,與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)的結(jié)果一致性較高,該處易產(chǎn)生氣孔缺陷。根據(jù)示蹤粒子分析結(jié)果(如圖4),澆注前期鐵水從氣缸體兩側(cè)同時(shí)進(jìn)入,由于鐵水對(duì)流,造成鐵水紊流更嚴(yán)重,易裹氣、吸氣,導(dǎo)致產(chǎn)生的氣體無法順利排出。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鑄件氣孔缺陷的成因及防止措施[J]. 王榮.  金屬加工(熱加工). 2011(15)
[2]氣缸體鑄件氣孔缺陷的防止措施[J]. 耿相軍.  熱加工工藝. 2009(11)



本文編號(hào):3418416

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