熱聲不穩(wěn)定主動控制的SVM時間序列預(yù)測模型
發(fā)布時間:2019-09-04 19:17
【摘要】:針對目前熱聲主動控制方法中存在的滯后問題,提出采用支持向量機算法進行熱聲振動時間序列的模糊預(yù)測.在自行設(shè)計的Rijke管熱聲不穩(wěn)定實驗臺上進行揚聲器擾動實驗,采集熱聲振動動態(tài)壓力序列,利用相空間重構(gòu)法則構(gòu)建輸入輸出數(shù)據(jù)集,并采用支持向量回歸機建立預(yù)測模型,用測試集進行校驗,定性分析了嵌入維數(shù)和延遲時間對時間序列預(yù)測精度的影響.結(jié)果表明:所用方法能得到較高的預(yù)測精度,模型在較高的延遲時間下仍能保持決定系數(shù)為0.95的高擬合度,驗證了該時間序列預(yù)測方法的可行性.
【圖文】:
實時數(shù)據(jù)采集,采樣頻率設(shè)置為25.6kHz.實驗中,通過Alicat流量計控制進氣,設(shè)置甲烷體積流量為14.9mL/s、空氣體積流量為135mL/s.調(diào)節(jié)揚聲器的頻率和聲壓級,共50個工況,采集燃燒室內(nèi)的壓力波動時間序列,其中頻率和聲壓級由PC聲控插件調(diào)節(jié),頻率為50~500Hz,增量50Hz,聲壓級開度為20%~100%,增量為20%,用聲壓測試計在揚聲器端口平面正中心垂直上方50mm處測量絕對聲壓級,其值在90~125dB.圖1Rijke型燃燒器熱聲不穩(wěn)定實驗臺示意圖Fig.1ExperimentalsystemforthermoacousticinstabilityofaRijkecombustor2.2壓力波形曲線分析圖2為無揚聲器擾動和300Hz、100%開度擾動下的壓力波形和頻譜分析曲線.由于實驗采集數(shù)據(jù)量龐大,圖中僅呈現(xiàn)了振動穩(wěn)定后達到極限周期的部分,連續(xù)采樣頻率為25600Hz,采樣點充足,保證波形的平整性.由圖2可知,在無揚聲器擾動(a)無揚聲器擾動(b)300Hz,100%開度擾動圖2壓力波形曲線及頻譜分析Fig.2Pressurewaveformandspectrumanalysis時,振動波形較為平穩(wěn),對其進行FFT分析,呈現(xiàn)出明顯的單頻振幅,峰值的頻率為464Hz,振幅為204Pa.當(dāng)揚聲器擾動添加至燃燒室內(nèi)的固有聲場時,原有聲場將被打亂,如圖2(b)所示,壓力波形呈現(xiàn)一定程度的毛刺,,從頻譜分析可以看出,主頻仍維持在464Hz,主頻振幅峰值降到167Pa,比
(a)100Hz(b)200Hz(c)300Hz(d)400Hz(e)500Hz圖3壓力波形預(yù)測曲線Fig.3Predictedcurvesofpressurewaveforms式中:n為測試集樣本數(shù)目;yi為實測值;fxi為預(yù)測值;y-為實測平均值.圖4列出了0~500Hz、100%開度擾動下預(yù)測模型的準(zhǔn)確度分布,決定系數(shù)R2表征了曲線的擬合優(yōu)度.從圖4可以看出,R2分布在[0.998,1]區(qū)間,預(yù)測值高度貼合實測值,呈現(xiàn)出較好的擬合性能.eMRE和eRMSE描述了預(yù)測曲線的平均誤差,其中eMRE最高為12%,這是由于實測值在0附近時會產(chǎn)生較大的相對誤差,而本文的研究內(nèi)容并不是很注重這樣的相對誤差,因此eMRE不能很好地描述該預(yù)測曲線的精準(zhǔn)性,eRMSE的值更具有參考價值.圖4壓力波形預(yù)測誤差分析Fig.4Analysisonpredictionerrorofpressurewaveforms3.2.2變工況下的波形建模當(dāng)燃燒工況穩(wěn)定時,采集的是穩(wěn)定的熱聲振動數(shù)據(jù),但實際燃燒過程在火焰燃燒不穩(wěn)定或受外界干擾時,容易產(chǎn)生不穩(wěn)定波形,如圖5所示.圖5(a)為在火焰燃燒不穩(wěn)定時采集的壓力波形,圖5(b)為在極限周期振動下施加不同頻率揚聲器擾動形成的波形.(a)燃燒不穩(wěn)定波形(b)變擾動下的波形圖5變工況下的壓力波形曲線Fig.5Pressurewaveformsundervariableconditions對上述2種波形分別建模預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見
【作者單位】: 浙江大學(xué)能源清潔利用國家重點實驗室;
【基金】:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項目(2015CB251501) 國家自然科學(xué)基金資助項目(51476137)
【分類號】:TK16
【圖文】:
實時數(shù)據(jù)采集,采樣頻率設(shè)置為25.6kHz.實驗中,通過Alicat流量計控制進氣,設(shè)置甲烷體積流量為14.9mL/s、空氣體積流量為135mL/s.調(diào)節(jié)揚聲器的頻率和聲壓級,共50個工況,采集燃燒室內(nèi)的壓力波動時間序列,其中頻率和聲壓級由PC聲控插件調(diào)節(jié),頻率為50~500Hz,增量50Hz,聲壓級開度為20%~100%,增量為20%,用聲壓測試計在揚聲器端口平面正中心垂直上方50mm處測量絕對聲壓級,其值在90~125dB.圖1Rijke型燃燒器熱聲不穩(wěn)定實驗臺示意圖Fig.1ExperimentalsystemforthermoacousticinstabilityofaRijkecombustor2.2壓力波形曲線分析圖2為無揚聲器擾動和300Hz、100%開度擾動下的壓力波形和頻譜分析曲線.由于實驗采集數(shù)據(jù)量龐大,圖中僅呈現(xiàn)了振動穩(wěn)定后達到極限周期的部分,連續(xù)采樣頻率為25600Hz,采樣點充足,保證波形的平整性.由圖2可知,在無揚聲器擾動(a)無揚聲器擾動(b)300Hz,100%開度擾動圖2壓力波形曲線及頻譜分析Fig.2Pressurewaveformandspectrumanalysis時,振動波形較為平穩(wěn),對其進行FFT分析,呈現(xiàn)出明顯的單頻振幅,峰值的頻率為464Hz,振幅為204Pa.當(dāng)揚聲器擾動添加至燃燒室內(nèi)的固有聲場時,原有聲場將被打亂,如圖2(b)所示,壓力波形呈現(xiàn)一定程度的毛刺,,從頻譜分析可以看出,主頻仍維持在464Hz,主頻振幅峰值降到167Pa,比
(a)100Hz(b)200Hz(c)300Hz(d)400Hz(e)500Hz圖3壓力波形預(yù)測曲線Fig.3Predictedcurvesofpressurewaveforms式中:n為測試集樣本數(shù)目;yi為實測值;fxi為預(yù)測值;y-為實測平均值.圖4列出了0~500Hz、100%開度擾動下預(yù)測模型的準(zhǔn)確度分布,決定系數(shù)R2表征了曲線的擬合優(yōu)度.從圖4可以看出,R2分布在[0.998,1]區(qū)間,預(yù)測值高度貼合實測值,呈現(xiàn)出較好的擬合性能.eMRE和eRMSE描述了預(yù)測曲線的平均誤差,其中eMRE最高為12%,這是由于實測值在0附近時會產(chǎn)生較大的相對誤差,而本文的研究內(nèi)容并不是很注重這樣的相對誤差,因此eMRE不能很好地描述該預(yù)測曲線的精準(zhǔn)性,eRMSE的值更具有參考價值.圖4壓力波形預(yù)測誤差分析Fig.4Analysisonpredictionerrorofpressurewaveforms3.2.2變工況下的波形建模當(dāng)燃燒工況穩(wěn)定時,采集的是穩(wěn)定的熱聲振動數(shù)據(jù),但實際燃燒過程在火焰燃燒不穩(wěn)定或受外界干擾時,容易產(chǎn)生不穩(wěn)定波形,如圖5所示.圖5(a)為在火焰燃燒不穩(wěn)定時采集的壓力波形,圖5(b)為在極限周期振動下施加不同頻率揚聲器擾動形成的波形.(a)燃燒不穩(wěn)定波形(b)變擾動下的波形圖5變工況下的壓力波形曲線Fig.5Pressurewaveformsundervariableconditions對上述2種波形分別建模預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見
【作者單位】: 浙江大學(xué)能源清潔利用國家重點實驗室;
【基金】:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項目(2015CB251501) 國家自然科學(xué)基金資助項目(51476137)
【分類號】:TK16
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本文編號:2531950
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