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引風(fēng)機轉(zhuǎn)子芯軸斷裂原因分析

發(fā)布時間:2020-12-25 06:32
  采用宏觀檢驗、化學(xué)成分分析、硬度試驗、金相檢驗、力學(xué)性能測定和斷口檢驗分析了某火力發(fā)電機組引風(fēng)機轉(zhuǎn)子芯軸斷裂的原因。檢驗結(jié)果表明:芯軸的調(diào)質(zhì)工藝不當(dāng),以致其表面與心部的顯微組織差異大,從而使芯軸硬度、屈服強度和抗拉強度均低于或接近于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的下限值,降低了芯軸的耐疲勞性能。此外,芯軸軸肩倒圓半徑僅為1 mm而不是要求的5 mm,這急劇增大了軸肩倒圓部位的應(yīng)力集中系數(shù),在扭轉(zhuǎn)、彎曲等交變應(yīng)力的作用下,軸肩倒圓部位萌生裂紋并擴展導(dǎo)致芯軸斷裂,屬于扭轉(zhuǎn)多源疲勞斷裂。 

【文章來源】:上海金屬. 2020年05期 北大核心

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

引風(fēng)機轉(zhuǎn)子芯軸斷裂原因分析


斷裂的芯軸

設(shè)計圖,芯軸,設(shè)計圖,斷口


芯軸斷口的宏觀形貌以及軸肩倒圓部位的局部放大見圖3。由圖3可知,芯軸斷口未發(fā)生明顯的塑性變形,為脆性斷口,有清晰的沙灘狀疲勞輝紋(裂紋的擴展痕跡,為第二階段擴展區(qū)),疲勞輝紋有一定角度扭轉(zhuǎn),說明芯軸承受扭轉(zhuǎn)載荷;疲勞區(qū)約占斷口面積的95%,瞬斷區(qū)約占5%,表明芯軸承受的循環(huán)載荷不大[3-4];瞬斷區(qū)斷口較新鮮,附近擴展區(qū)有二次裂紋?拷S肩倒圓部位的斷面有多個臺階,臺階之間的小凹坑為疲勞源。臺階由多個疲勞裂紋擴展連接而成(第一階段擴展區(qū),位于疲勞源區(qū)),說明在軸肩倒圓部位有多個疲勞源,而臺階數(shù)量較多也表明芯軸斷口部位應(yīng)力集中系數(shù)較大[5]。斷口疲勞斷裂的宏觀特征明顯,根據(jù)芯軸的受力狀況(引風(fēng)機運行時芯軸與轉(zhuǎn)子同步旋轉(zhuǎn),芯軸承受反復(fù)交變的扭轉(zhuǎn)和彎曲等應(yīng)力)以及宏觀斷口形貌可判定,芯軸的斷裂屬于扭轉(zhuǎn)多源疲勞斷裂[6]。圖3 斷口的宏觀形貌

宏觀形貌,宏觀形貌,斷口,非金屬夾雜物


斷口的宏觀形貌

【參考文獻(xiàn)】:
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本文編號:2937142

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