多流程組合供氧模式在鋼鐵企業(yè)的應(yīng)用與研究
發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 10:54
依據(jù)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中氧氣的差異化需求和企業(yè)自身特點(diǎn),針對(duì)性提出系統(tǒng)多流程組合供氧模式的可行性,采用行業(yè)主流技術(shù)構(gòu)建鋼鐵企業(yè)新型供氧模式。經(jīng)過規(guī)模應(yīng)用實(shí)踐,大幅提升了企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。
【文章來源】:冶金動(dòng)力. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
原有傳統(tǒng)供氧模式
(2)同期配套低壓氧管道流量按照機(jī)后富氧量7萬m3/h考慮,降低流速、減少阻力損失同時(shí)為后續(xù)總量提升創(chuàng)造條件。1#制氧區(qū)域與2#制氧區(qū)域通過低壓氧管道(1500 m、DN400)聯(lián)通、加裝閥門等控制設(shè)施。低壓氧氣經(jīng)新建管道送至一、二鐵廠鼓風(fēng)機(jī)站內(nèi),其中一鐵廠低壓富氧量按4.4萬m3/h計(jì),二鐵廠低壓富氧量按2.6萬m3/h計(jì)。低壓氧氣管道起點(diǎn)壓力約為0.65 MPa,管道全長約6 km。低壓氧氣管道流速控制在15 m/s左右。在5個(gè)高爐鼓風(fēng)機(jī)后分別設(shè)置控制閥門、流量計(jì)、止回閥與現(xiàn)有調(diào)壓系統(tǒng)聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)低壓氧用量不足時(shí)中壓氧補(bǔ)充如圖2所示。(3)為適應(yīng)1100萬噸鋼產(chǎn)能的需求,新建配套制氧機(jī)組。由于受制氧工藝流程限制,若選用深冷制氧空分建設(shè)周期長(15個(gè)月),同時(shí)新建制氧主要滿足高爐富氧需求,結(jié)合多種工藝流程優(yōu)缺點(diǎn),綜合評(píng)定選用建設(shè)周期短(7個(gè)月)、能耗低(折合純氧單耗<0.3 kWh/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于深冷制氧0.46 kWh/m3)、見效快的新型變壓吸附制氧工藝流程。經(jīng)過充分論證,同時(shí)考慮氧氣用量的波動(dòng)和高爐用氧純度的經(jīng)濟(jì)性,確定在現(xiàn)有情況下補(bǔ)充符合高爐富氧需求的80%純度氧氣可最優(yōu)化高爐生產(chǎn)工藝,降低長期使用成本,裝置設(shè)計(jì)為一體化控制變壓吸附制氧集群(簡(jiǎn)稱:VPSA集群)。該裝置與已有的中、低壓氧系統(tǒng)構(gòu)成多流程組合供氧模式,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)氧氣供應(yīng)大范圍調(diào)節(jié)的及時(shí)性和靈活性要求。工藝規(guī)模研究確定為4×6250 m3/h,80%純度,0.65 MPa,通過已有的低壓氧管道貫通送兩個(gè)鐵廠高爐生產(chǎn)。項(xiàng)目于2019年1月10日-7月26日建設(shè)實(shí)施,建成投運(yùn)后滿足高爐低壓氧62000m3/h(折合純氧),低壓富氧與純氧組合生產(chǎn)供高爐富氧,在高爐富氧用量>62000 m3/h時(shí)實(shí)現(xiàn)原有中壓減低壓調(diào)節(jié)補(bǔ)充,長期實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施完成經(jīng)測(cè)試,不含壓氧能耗0.296 kWh/m3,產(chǎn)量4×6350m3/h,為同類型在用裝置性能指標(biāo)最佳。
多流程組合供氧模式投用后,系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)大幅度提升,實(shí)現(xiàn)了40000 m3/h的調(diào)節(jié)供氧能力,高爐富氧氧氣供應(yīng)適應(yīng)了高爐的較大范圍波動(dòng)需求,氧氣銷量單耗下降明顯。通過改造實(shí)現(xiàn)供氧模式的系統(tǒng)全流程優(yōu)化(見表3),供氧單耗由2017年0.693 kWh/m3O2下降至2019年0.635kWh/m3O2,降幅8.5%(見表3)。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)測(cè)算,多流程供氧模式實(shí)踐后產(chǎn)生直接節(jié)能效益3948萬元/年,核算企業(yè)綜合效益約1.2億元/年。
本文編號(hào):3574408
【文章來源】:冶金動(dòng)力. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
原有傳統(tǒng)供氧模式
(2)同期配套低壓氧管道流量按照機(jī)后富氧量7萬m3/h考慮,降低流速、減少阻力損失同時(shí)為后續(xù)總量提升創(chuàng)造條件。1#制氧區(qū)域與2#制氧區(qū)域通過低壓氧管道(1500 m、DN400)聯(lián)通、加裝閥門等控制設(shè)施。低壓氧氣經(jīng)新建管道送至一、二鐵廠鼓風(fēng)機(jī)站內(nèi),其中一鐵廠低壓富氧量按4.4萬m3/h計(jì),二鐵廠低壓富氧量按2.6萬m3/h計(jì)。低壓氧氣管道起點(diǎn)壓力約為0.65 MPa,管道全長約6 km。低壓氧氣管道流速控制在15 m/s左右。在5個(gè)高爐鼓風(fēng)機(jī)后分別設(shè)置控制閥門、流量計(jì)、止回閥與現(xiàn)有調(diào)壓系統(tǒng)聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)低壓氧用量不足時(shí)中壓氧補(bǔ)充如圖2所示。(3)為適應(yīng)1100萬噸鋼產(chǎn)能的需求,新建配套制氧機(jī)組。由于受制氧工藝流程限制,若選用深冷制氧空分建設(shè)周期長(15個(gè)月),同時(shí)新建制氧主要滿足高爐富氧需求,結(jié)合多種工藝流程優(yōu)缺點(diǎn),綜合評(píng)定選用建設(shè)周期短(7個(gè)月)、能耗低(折合純氧單耗<0.3 kWh/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于深冷制氧0.46 kWh/m3)、見效快的新型變壓吸附制氧工藝流程。經(jīng)過充分論證,同時(shí)考慮氧氣用量的波動(dòng)和高爐用氧純度的經(jīng)濟(jì)性,確定在現(xiàn)有情況下補(bǔ)充符合高爐富氧需求的80%純度氧氣可最優(yōu)化高爐生產(chǎn)工藝,降低長期使用成本,裝置設(shè)計(jì)為一體化控制變壓吸附制氧集群(簡(jiǎn)稱:VPSA集群)。該裝置與已有的中、低壓氧系統(tǒng)構(gòu)成多流程組合供氧模式,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)氧氣供應(yīng)大范圍調(diào)節(jié)的及時(shí)性和靈活性要求。工藝規(guī)模研究確定為4×6250 m3/h,80%純度,0.65 MPa,通過已有的低壓氧管道貫通送兩個(gè)鐵廠高爐生產(chǎn)。項(xiàng)目于2019年1月10日-7月26日建設(shè)實(shí)施,建成投運(yùn)后滿足高爐低壓氧62000m3/h(折合純氧),低壓富氧與純氧組合生產(chǎn)供高爐富氧,在高爐富氧用量>62000 m3/h時(shí)實(shí)現(xiàn)原有中壓減低壓調(diào)節(jié)補(bǔ)充,長期實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施完成經(jīng)測(cè)試,不含壓氧能耗0.296 kWh/m3,產(chǎn)量4×6350m3/h,為同類型在用裝置性能指標(biāo)最佳。
多流程組合供氧模式投用后,系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)大幅度提升,實(shí)現(xiàn)了40000 m3/h的調(diào)節(jié)供氧能力,高爐富氧氧氣供應(yīng)適應(yīng)了高爐的較大范圍波動(dòng)需求,氧氣銷量單耗下降明顯。通過改造實(shí)現(xiàn)供氧模式的系統(tǒng)全流程優(yōu)化(見表3),供氧單耗由2017年0.693 kWh/m3O2下降至2019年0.635kWh/m3O2,降幅8.5%(見表3)。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)測(cè)算,多流程供氧模式實(shí)踐后產(chǎn)生直接節(jié)能效益3948萬元/年,核算企業(yè)綜合效益約1.2億元/年。
本文編號(hào):3574408
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