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大型轉(zhuǎn)爐優(yōu)化造渣工藝提高脫磷的效果

發(fā)布時(shí)間:2021-12-22 02:20
  針對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉存在的轉(zhuǎn)爐前期化渣速度慢,冶煉終點(diǎn)鋼水、爐渣氧化性高,終點(diǎn)磷含量控制不穩(wěn)定等問(wèn)題,利用爐渣熔化性測(cè)定、熱力學(xué)平衡計(jì)算、爐渣礦相分析的方法研究了260t轉(zhuǎn)爐造渣、供氧工藝。結(jié)果表明,轉(zhuǎn)爐初期渣熔化溫度為1 330℃,不利于轉(zhuǎn)爐前期化渣;終渣熔化溫度為1 200℃,不利于轉(zhuǎn)爐后期的爐襯維護(hù);終點(diǎn)鋼水磷含量與渣鋼間磷平衡值差距較大,說(shuō)明轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)動(dòng)力學(xué)條件不足;爐渣中游離氧化鈣含量較高,有部分未熔化的石灰。通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐渣料加入順序和數(shù)量,強(qiáng)化轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧槍槍位控制、底吹攪拌等技術(shù)措施,可獲得較高的轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)脫磷率和渣-鋼間磷分配比,使終點(diǎn)渣-鋼間磷含量更接近平衡;終點(diǎn)爐渣發(fā)育良好,游離氧化鈣含量適中。 

【文章來(lái)源】:鋼鐵. 2020,55(07)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

大型轉(zhuǎn)爐優(yōu)化造渣工藝提高脫磷的效果


轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中加料和供氧制度

熔化溫度


測(cè)定1號(hào)和2號(hào)渣的熔點(diǎn)如圖2所示。由圖可知,1號(hào)渣熔化溫度為1 305℃,2號(hào)渣熔化溫度為1 330℃。由于吹煉初期的熔池溫度為1 300~1 400℃,而測(cè)定爐渣樣品熔化溫度為1 305~1 330℃,樣品熔化溫度對(duì)熔池溫度的過(guò)熱度為0~70℃,過(guò)熱度較小,這對(duì)于轉(zhuǎn)爐冶煉初期爐渣的快速熔化是不利的。2.3 轉(zhuǎn)爐終渣樣品的熔化溫度

熔化溫度,轉(zhuǎn)爐


測(cè)定了轉(zhuǎn)爐終渣(3號(hào)渣和4號(hào)渣)的熔化溫度,結(jié)果如圖3所示。由圖可知,3號(hào)渣和4號(hào)渣的熔化溫度為1 180~1 200℃,而轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)時(shí)熔池溫度為1 660~1 680℃,轉(zhuǎn)爐熔池和終渣的溫度相差500℃左右。由于過(guò)熱度過(guò)大,爐渣流動(dòng)性較強(qiáng),其對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯侵蝕比較嚴(yán)重,不利于轉(zhuǎn)爐爐襯的維護(hù)。一般來(lái)說(shuō),冶煉終點(diǎn)溫度約為1 680℃,終渣的熔化溫度控制在約1 400℃比較合適。2.4 吹煉終點(diǎn)渣-鋼之間脫磷反應(yīng)的平衡狀況

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]磷在多相脫磷轉(zhuǎn)爐渣中的分布[J]. 董文亮,潘宏偉,羅磊,季晨曦,李海波,田志紅.  鋼鐵. 2020(02)
[2]轉(zhuǎn)爐留渣雙渣工藝兩階段脫磷對(duì)比[J]. 王林珠,包燕平,李翔.  鋼鐵. 2019(08)
[3]復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣脫磷工藝實(shí)踐[J]. 葉玉奎,王向紅,秦福同,謝立.  中國(guó)冶金. 2018(01)
[4]轉(zhuǎn)爐雙渣法脫磷一次倒渣工藝研究[J]. 周朝剛,李晶,羅開敏,韓嘯,張志明,劉志明,鄧長(zhǎng)付.  鋼鐵釩鈦. 2016(04)
[5]轉(zhuǎn)爐復(fù)吹與石灰石造渣行為控制技術(shù)的研究[J]. 張利娜,潘貽芳,袁章福,李樹慶,任茂勇,曾加慶,陳軍偉.  有色金屬科學(xué)與工程. 2015(03)



本文編號(hào):3545594

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