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降低螺紋鋼出鋼溫度生產(chǎn)工藝優(yōu)化與實踐

發(fā)布時間:2021-06-25 07:27
  針對轉(zhuǎn)爐終點出鋼溫度高,鋼水氧化性強,導(dǎo)致螺紋鋼生產(chǎn)過程合金、脫氧劑、鋼鐵料等物料消耗高的問題。本文通過對韶鋼煉鋼廠煉鋼一工序螺紋鋼生產(chǎn)工藝實踐和經(jīng)濟效益進行分析研究。結(jié)果表明,實施轉(zhuǎn)爐高拉補吹、提高連鑄機拉速、優(yōu)化增碳工藝和細化鋼包管理后,螺紋鋼出鋼溫度下降20.2℃,按螺紋鋼月平均產(chǎn)量18.81萬t計算,一年可節(jié)約生產(chǎn)成本1 481.85萬元,為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。 

【文章來源】:山西冶金. 2020,43(04)

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

降低螺紋鋼出鋼溫度生產(chǎn)工藝優(yōu)化與實踐


終點溫度對C含量的影響

終點,溫度,鋼水,出鋼


由式(2)得出:當(dāng)碳氧積m固定,鋼水中的C含量越低,O含量越高。即轉(zhuǎn)爐終點出鋼溫度過高時,會導(dǎo)致鋼水O含量增加,從而增加非金屬夾雜物的數(shù)量和尺寸以及冶煉過程中的合金消耗量,影響成品鋼潔凈度的同時增加企業(yè)經(jīng)營成本。由圖3可知,隨著轉(zhuǎn)爐終點出鋼溫度的升高,鋼水中P含量升高。當(dāng)鋼水中P含量超過螺紋鋼終點控制要求時,會導(dǎo)致鋼材產(chǎn)生“冷脆”,降低塑性、增加裂紋敏感性。

趨勢圖,補吹,轉(zhuǎn)爐,周期變化


原煉鋼工藝采用“模擬副槍+終點等樣出鋼”的轉(zhuǎn)爐終點控制方式:即轉(zhuǎn)爐吹煉至熔池碳含量為0.50%~0.60%時一倒測溫,根據(jù)一倒溫度二次吹氧至終點,測溫、取樣、等樣出鋼,樣不合格時再次補吹[13-14]。在此工藝條件下,轉(zhuǎn)爐終點等樣時間長,鋼水溫度損失大。為改善這一情況將吹煉工藝調(diào)整為:轉(zhuǎn)爐一次吹煉至熔池碳含量0.12%~0.17%時倒?fàn)t取樣、測溫,搖正爐子立即補吹,由于一次拉碳接近終點,取樣得到的成分完全可以代替終點成分,若有偏差,也可以采取化渣補吹措施進行彌補,因此補吹結(jié)束不等樣直接出鋼,減少了一次轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t時間約3 min,降低此過程中鋼水溫度的損失,采用高拉補吹工藝前后轉(zhuǎn)爐冶煉周期變化趨勢如圖4所示。2.3 提高螺紋鋼拉速,降低澆注周期


本文編號:3248787

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