試管貼標(biāo)機輸送裝置的控制優(yōu)化
【學(xué)位授予單位】:石家莊鐵道大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號】:TH789
【圖文】:
圖 2-2 十字滑臺定位圖貼標(biāo)機輸送裝置的控制優(yōu)化,故其研究對象為橫,機械手在橫向滑臺步進電機的作用下實現(xiàn)對試滑臺所示,優(yōu)化前的試管貼標(biāo)機在橫向滑臺的左光感,用來防止步進電機丟步并檢測機械手的運限位置限位光感間步進電機采用橫細(xì)分的模式使行,易造成機械手在抓取試管和給試管貼標(biāo)時精在左右極限位置限位光感間安裝兩個位置檢測開改變其運行速度,如上圖 2-2 所示。試管貼標(biāo)機工作模式,橫向滑臺上的步進電機帶動滾珠絲杠使,在位置檢測開關(guān) 2 處改用四細(xì)分,此時步進電并帶動機械手在多功能料倉處根據(jù)所要檢驗的項取相應(yīng)試管后返回貼標(biāo)機構(gòu)處,在位置檢測開關(guān) 運行直到位置檢測開關(guān) 1 處再改用八細(xì)分運行,同時采用變細(xì)分的方式可以降低步進電機運行過
- 13 -76mm;適配驅(qū)動器:MAD545E。逡該步進電機的矩頻特性如圖2-3所示。當(dāng)步進電機驅(qū)動器的細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)置為1,即電機整步運行時,電機將達到最大轉(zhuǎn)速 1200r/min,由 可知,步進電機的轉(zhuǎn)速與脈沖頻率成正比,即脈沖頻率越高步進電機的轉(zhuǎn)速也越高,提高了脈沖頻率雖然達到了提速作用,卻損失了力矩。當(dāng)電機轉(zhuǎn)速達到最大值時,此時輸入的脈沖頻率也應(yīng)為最大
主控電路一側(cè)的驅(qū)動模塊由外加的 24V~48V 電源為其供電,利用 BUCK 降芯片降至 5 V 為光電保護電路、信號調(diào)理調(diào)理電路中的比較器、運放等器件電,然后將 5 V 電源通過 LDO 降至 3.3 V 給 STM32 供電;而驅(qū)動芯片 IR211要 15V 供電進行工作,可在 24V~48V 的電源串聯(lián)一個電阻進行分壓得到 15電源。
【相似文獻】
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本文編號:2787110
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