氣田井口節(jié)流管道氣動噪聲及降噪研究
本文關(guān)鍵詞: 井口節(jié)流管道 氣動噪聲 聲振耦合 輻射噪聲 降噪 出處:《西南石油大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:四川磨溪氣田在開采過程中,存在噪聲嚴重超標(biāo)的問題,噪聲最高達110dB,遠遠超過國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的噪聲排放值。高噪聲環(huán)境不僅影響井場周邊工人的正常工作,同時還會給生產(chǎn)安全造成嚴重危害。對井場噪聲進行深入研究,不僅具有非常重要的理論和實際意義,而且具有較為明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。本文以氣田井口節(jié)流管道為研究對象,通過對其進行氣動噪聲和聲振耦合的數(shù)值模擬分析,研究不同結(jié)構(gòu)和不同工況下對節(jié)流管道氣動噪聲和節(jié)流管道聲輻射的影響;并在此基礎(chǔ)上,提出了合理、有效的降噪方案,并應(yīng)用于現(xiàn)場取得了很好的降噪效果。本文主要從以下幾個方面開展研究工作:(1)彎管和變徑管氣動噪聲的產(chǎn)生機理。以大渦模擬和Lighthill聲學(xué)類比相結(jié)合的方法為基礎(chǔ),分析彎管和變徑管氣動噪聲的產(chǎn)生機理。彎管段氣動噪聲產(chǎn)生的主要原因是由于二次流和渦流的存在,而變徑管噪聲產(chǎn)生的主要原因是由于渦流的存在。并且彎管和變徑管的氣動噪聲都是一種沒有明顯主頻且在很多頻率下都有聲波能量的一種寬頻噪聲。(2)管道結(jié)構(gòu)和工況對氣動噪聲的影響規(guī)律。通過分析彎管彎曲半徑、彎曲角度以及運行工況對彎管氣動噪聲的影響規(guī)律,可以得到,增大彎曲半徑和減小彎曲角度,能夠減小彎管內(nèi)氣動噪聲值。彎管半徑由R=D增加到R=3D時,總聲壓級最大下降8.98dB,彎管角度由90°增大至150°時,總聲壓級最大下降4.79dB。彎管內(nèi)壓力對噪聲的影響較小,而彎管內(nèi)速度對聲壓級影響較大,可通過降低管內(nèi)流速來控制噪聲,管內(nèi)流速盡量控制在10m/s以下。針對變徑管氣動噪聲的分析可以得到,變徑管中可通過減小變徑管圓錐角來降低噪聲。(3)節(jié)流管道氣動噪聲的聲輻射規(guī)律。通過建立管道內(nèi)部聲腔—管壁結(jié)構(gòu)—外部聲場的聲振耦合模型,可以得到,在聲學(xué)載荷的激勵下管道在117Hz附近與聲腔發(fā)生共振。管壁厚度每增加1mm,最大振幅平均減少約0.02mm,最大聲壓級減小6.7dB,平均聲壓級減小5.07dB,最大聲輻射功率級減小7.54dB,平均聲輻射功率級減小6.31dB;彎曲半徑每增加0.5D,最大振幅平均減少約0.02mm,最大聲壓級減小7.94dB,平均聲壓級減小5.97dB,最大聲輻射功率級減小8.30dB,聲輻射功率級減小6.70dB;增加管道約束可以提高管道剛度,大幅降低管道振動位移,減小噪聲輻射。(4)結(jié)合第三章和第四章的研究內(nèi)容,提出降噪方案并應(yīng)用于現(xiàn)場。針對井場提出主動降噪和被動降噪兩種降噪方案,并應(yīng)用于現(xiàn)場,取得了很好的降噪效果,驗證了方案的可行性。
[Abstract]:In the production process of Moxi gas field in Sichuan Province, there is the problem of serious noise exceeding the standard. The maximum noise is 110 dB, which far exceeds the noise emission value stipulated in the national standard. The high noise environment not only affects the normal work of the workers around the well site, At the same time, it will also cause serious harm to production safety. It is not only of great theoretical and practical significance to conduct in-depth research on well site noise, And it has obvious economic and social benefits. In this paper, the well head throttling pipeline in gas field is taken as the research object, and the numerical simulation analysis of the coupling of pneumatic noise and acoustic vibration is carried out. The effects of different structures and working conditions on the aerodynamic noise and acoustic radiation of throttling pipes are studied, and a reasonable and effective noise reduction scheme is proposed. In this paper, the mechanism of aerodynamic noise in the bend tube and the variable diameter tube is studied from the following aspects. Based on the method of large eddy simulation and Lighthill acoustics analogy, This paper analyzes the mechanism of aerodynamic noise in curved pipe and variable diameter tube. The main cause of aerodynamic noise in bend pipe is the existence of secondary flow and eddy current. The main reason for the noise of variable diameter tube is the existence of eddy current, and the aerodynamic noise of curved tube and variable diameter tube is a kind of wide band noise with no obvious main frequency and sound wave energy at many frequencies. By analyzing the bending radius of bends, The influence of bending angle and operating condition on the aerodynamic noise of the bend tube can be obtained by increasing the bending radius and decreasing the bending angle, which can reduce the aerodynamic noise value in the bend pipe. When the total sound pressure level is decreased by 8.98 dB and the angle of the elbow is increased from 90 擄to 150 擄, the maximum total sound pressure level decreases by 4.79 dB. The pressure in the bend tube has little effect on the noise, while the velocity in the bend tube has a great effect on the sound pressure level, so the noise can be controlled by reducing the velocity of flow in the pipe. The velocity of flow in the tube is controlled below 10 m / s. The analysis of the aerodynamic noise of the variable diameter tube can be obtained. In the variable diameter tube, the acoustic radiation law of the aerodynamic noise of the throttle pipe can be reduced by reducing the tapered angle of the variable diameter tube. By establishing the acoustic-vibration coupling model of the inner cavity, the structure of the pipe wall and the external sound field, it can be obtained. The tube resonates with the cavity in the vicinity of 117Hz under the excitation of acoustic load. When the thickness of the tube wall increases by 1 mm, the maximum amplitude decreases by about 0.02 mm, the maximum sound pressure level decreases by 6.7 dB, the average sound pressure level decreases by 5.07 dB, the maximum sound radiation power level decreases by 7.54 dB, and the average maximum acoustic radiation power level decreases by 7.54 dB. The maximum amplitude decreases about 0.02mm, the maximum sound pressure level decreases 7.94 dB, the average sound pressure level decreases 5.97 dB, the maximum sound radiation power level decreases 8.30 dB, and the acoustic radiation power level decreases 6.70 dB for every 0.5 Dd of bending radius. To increase the stiffness of the pipe, According to the research contents of Chapter 3 and Chapter 4th, the noise reduction scheme is put forward and applied to the field. Two kinds of noise reduction schemes, active noise reduction and passive noise reduction, are put forward for well field, and they are applied in the field. A good noise reduction effect is obtained and the feasibility of the scheme is verified.
【學(xué)位授予單位】:西南石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TB535;TE931.1
【相似文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 楊宇;;汽車氣動噪聲的數(shù)值模擬分析[J];天津汽車;2008年03期
2 汪怡平;谷正氣;李偉平;向宇;張洪濤;;汽車氣動噪聲數(shù)值計算分析[J];汽車工程;2009年04期
3 徐俊偉;吳亞鋒;陳耿;;氣動噪聲數(shù)值計算方法的比較與應(yīng)用[J];噪聲與振動控制;2012年04期
4 王芳;劉秋洪;蔡晉生;;非緊致結(jié)構(gòu)氣動噪聲輻射散射統(tǒng)一積分計算方法[J];航空學(xué)報;2013年11期
5 ;氣動噪聲近場預(yù)測[J];科技導(dǎo)報;2013年32期
6 楊帆;牛文達;;高速列車集電部的氣動噪聲研究[J];機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新;2012年04期
7 張軍;黃艷藝;兆文忠;;高速列車氣動噪聲數(shù)值仿真[J];大連交通大學(xué)學(xué)報;2012年04期
8 賀銀芝;楊志剛;王毅剛;;汽車車身密封對車內(nèi)氣動噪聲影響的機理及試驗研究[J];汽車工程;2012年08期
9 王毅剛;楊超;楊志剛;李啟良;;汽車外表面氣動噪聲特性分析[J];聲學(xué)技術(shù);2014年01期
10 蘇強,李偉,陳花玲,黃協(xié)清;電機氣動噪聲治理研究[J];環(huán)境工程;1997年03期
相關(guān)會議論文 前7條
1 龔旭;嚴旭;趙志明;萬力銘;葉堅;;某轎車高速氣動噪聲數(shù)值模擬與優(yōu)化[A];2013中國汽車工程學(xué)會年會論文集[C];2013年
2 曹志坤;谷波;胡松濤;;基于多目標(biāo)約束下混合罰函數(shù)的小型風(fēng)機氣動噪聲仿真及實驗優(yōu)化[A];中國制冷學(xué)會2009年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年
3 嚴旭;龔旭;孫慶嶺;譚傳智;葉堅;;某車型空調(diào)通風(fēng)管道氣動噪聲數(shù)值模擬與優(yōu)化[A];2013中國汽車工程學(xué)會年會論文集[C];2013年
4 胡俊偉;丁國良;張春路;;空調(diào)器室內(nèi)機氣動噪聲模擬[A];上海市制冷學(xué)會二○○三年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2003年
5 范士杰;盧炳武;軋浩;孔祥瑞;;車用風(fēng)扇氣動噪聲的CFD分析與實測[A];2007年APC聯(lián)合學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年
6 賴煥新;;輪井/導(dǎo)彈涵流動及其氣動噪聲控制[A];第四屆中國CAE工程分析技術(shù)年會論文集[C];2008年
7 陳宗廣;郭鵬;;圓柱繞流空氣動力噪聲數(shù)值模擬[A];2013中國西部聲學(xué)學(xué)術(shù)交流會論文集(上)[C];2013年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條
1 賈少紅;風(fēng)電葉片氣動噪聲研究[D];中國科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所);2014年
2 魏龍;材料構(gòu)件在氣動噪聲環(huán)境下的聲載荷場分析方法研究[D];北京科技大學(xué);2017年
3 胡亞濤;動/靜器件中的氣動噪聲問題及其實驗研究[D];華中科技大學(xué);2012年
4 石磊;圓柱桿件氣動噪聲仿生控制研究[D];吉林大學(xué);2013年
5 孫少明;風(fēng)機氣動噪聲控制耦合仿生研究[D];吉林大學(xué);2008年
6 楊博;汽車外部空氣動力噪聲研究[D];吉林大學(xué);2008年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 崔鵬翔;CRH2型高速列車氣動噪聲及其影響的數(shù)值計算[D];西南交通大學(xué);2015年
2 劉濟洲;CRH3型高速列車氣動噪聲數(shù)值模擬研究[D];西南交通大學(xué);2015年
3 許冬;船舶管路氣動噪聲數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計[D];大連理工大學(xué);2015年
4 熊萬能;基于改進BPM模型的風(fēng)力機葉片氣動噪聲數(shù)值模擬研究[D];華北電力大學(xué);2015年
5 張棟梁;風(fēng)力機翼型氣動噪聲數(shù)值計算及設(shè)計研究[D];南京航空航天大學(xué);2014年
6 薛順達;轎車后視鏡氣動噪聲分析及優(yōu)化[D];揚州大學(xué);2015年
7 朱遠征;某混合動力轎車外流場氣動噪聲特性研究[D];江蘇大學(xué);2016年
8 吳元強;A柱—后視鏡區(qū)域仿生造型對氣動降噪的影響研究[D];吉林大學(xué);2016年
9 劉靜;柴油機氣動噪聲分析及降噪研究[D];南京航空航天大學(xué);2015年
10 李輝;高速列車車廂連接部位氣動噪聲特性研究及應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2016年
,本文編號:1505610
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/1505610.html