稠油油田注聚井解堵方法研究
本文關鍵詞:稠油油田注聚井解堵方法研究 出處:《西南石油大學》2017年碩士論文 論文類型:學位論文
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【摘要】:海上稠油油田自2003年逐步開展聚合物驅油技術的礦場先導試驗以來,聚合物驅油技術對提高油田采收率起到了突出作用。在聚合物長期注入過程中,由于注入井堵塞,注入能力下降,不能滿足配注要求,無法達到注聚方案的設計的驅油效果;此外注入壓力高,長期高壓運行,也給地面注入流程帶來了一定的安全隱患。解堵降壓增注是確保注聚高效實施的關鍵技術。由于堵塞物的復雜性及海上油田作業(yè)的特殊性,已有技術存在有效率低、有效期短和安全風險較大的問題。本文針對渤海稠油油田注聚井儲層特征,基于稠油油田注聚井堵塞機理分析,從滲透溶脹、剝離解吸、氧化降解、酸化溶蝕等多角度出發(fā),開展高效、安全復合解堵技術研究。(1)通過堵塞物組分分析,明確聚合物吸附滯留、膠質瀝青質吸附沉積及無機垢等相互包裹纏繞形成的復雜堵塞物膠團是造成儲層堵塞物的主要原因。注聚過程中近井地帶傷害尤為嚴重,且注入水水質超標、殘渣混合等因素,易在地層及完井段造成難以解除的傷害。(2)采用“稠油降粘、聚合物降解、無機垢溶蝕”的思路開展解堵液體系研究,優(yōu)選可有效剝離分散油泥,降低原油黏度的稠油降粘劑體系;可大幅度降低聚合物溶液黏度,完全降解堵塞物膠團的聚合物降解劑體系;可有效溶蝕無機垢及儲層巖石的無機垢溶蝕劑體系。解堵液體系與地層流體配伍性良好,腐蝕率低,解除巖心傷害能力強,具有良好的解堵效果。(3)結合解堵液體系特點,提出氣液交替解堵工藝,通過氣液交替注入儲層,迫使液體進入儲層深部,擴大液體波及面積,有效解除儲層傷害。同時,氣體的注入可增加地層能量,利于解堵后液體返排。(4)根據(jù)前期室內實驗結果,進行了現(xiàn)場試驗,施工后作業(yè)井產(chǎn)液量、產(chǎn)油量顯著增加,解堵增油效果明顯。本論文完成的研究內容及取得的研究成果,為有效解除稠油油田注聚井堵塞物問題,提供了有力的技術支持。同時,也為其他油水井堵塞研究提供了技術參考。
[Abstract]:Pilot test of offshore heavy oil field since 2003 to gradually carry out polymer flooding technology, polymer flooding technology to improve oil recovery to a prominent rate. In the long term due to polymer injection process, injection well plugging, injection ability can not meet the demand of injection, can not achieve the oil displacement effect of polymer injection scheme design the high injection pressure; in addition, high pressure operation, but also to the ground injection process has brought some security risks. Plugging decompression and augmented injection is the key to ensure the efficient implementation of the technology of poly injection. Due to the particularity of the blockage and the complexity of the offshore oil field operation, existing techniques are effective rate is low, short period of validity and security risks the larger problem. According to the Bohai heavy oil field polymer injection wells, reservoir characteristics, heavy oil plugging mechanism based on the analysis, from the osmotic swelling, stripping desorption, oxidation degradation, acid dissolution Other point of view, to carry out research on efficient plugging technology composite solution to safety. (1) by blocking composition analysis, clear polymer adsorption, asphaltene adsorption and deposition of inorganic scale are wrapped and form complex micelle blockage is caused by the main reason for reservoir blockage during polymer injection. Near wellbore damage is particularly serious, and the water quality exceed the standard, residue mixture and other factors, easy to cause the damage difficult to lift in the formation and completion period. (2) the heavy oil viscosity reduction, polymer degradation, inorganic fouling corrosion "idea to carry out the solution of the plugging fluid system, preferably can effectively peel and disperse sludge, reduce the heavy oil oil viscosity reducer system; can greatly reduce the viscosity of polymer solution, polymer degradation agent complete degradation blockage of micelles; can effectively dissolved inorganic scale and reservoir rock dissolution agent system inorganic plugging fluid system. Good compatibility with formation fluids, low corrosion rate, relieve core damage ability, has good blocking effect. (3) combined with the plugging fluid system, put forward the gas-liquid plugging process alternately, through the alternating injection of gas and liquid reservoir, forcing the liquid into the deep reservoir, the expansion of liquid spread area, effectively relieve reservoir layer damage. At the same time, gas injection can increase formation energy, for plugging after flowback. (4) according to the preliminary results from laboratory experiments, field tests were carried out, after the construction of wells liquid production, oil production increased significantly, blocking oil increasing effect is obvious. The research contents of this paper have completed and the the research results, to effectively remove heavy oil plugging problems, provide a strong technical support. At the same time, the research also provides technical reference for other oil wells blocked.
【學位授予單位】:西南石油大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TE53
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,本文編號:1379273
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