冷軋平整機(jī)組控制系統(tǒng)升級改造研究
發(fā)布時間:2017-10-09 10:49
本文關(guān)鍵詞:冷軋平整機(jī)組控制系統(tǒng)升級改造研究
更多相關(guān)文章: 平整 傳動系統(tǒng) HMI 機(jī)架控制 順序控制
【摘要】:本文是結(jié)合某冷軋廠一條50年代建成的平整機(jī)組在升級改造過程中,對設(shè)備進(jìn)行設(shè)計、安裝、調(diào)試工作所應(yīng)用到的技術(shù)和積累的經(jīng)驗(yàn)完成的。該廠現(xiàn)有一條已改造完成的直流系統(tǒng)平整機(jī)組和兩條全新的可逆軋機(jī)機(jī)組并運(yùn)行穩(wěn)定,為新改造機(jī)組提供可靠的技術(shù)支撐。新改造機(jī)組要求設(shè)備和技術(shù)同行業(yè)領(lǐng)先,維護(hù)簡單,故障率低,控制系統(tǒng)自主完成。本文結(jié)合平整機(jī)組設(shè)備控制特性和現(xiàn)場實(shí)際,通過實(shí)地調(diào)研和數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行設(shè)備選型設(shè)計和調(diào)試編程,并對所應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行研究分析。改造后機(jī)組投入生產(chǎn)后,設(shè)備運(yùn)行效果良好,操作環(huán)境友好,維護(hù)工具全面,有效提高了平整機(jī)組的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。論文內(nèi)容主要包括:(1)平整機(jī)組電控設(shè)備硬件選型,進(jìn)行PLC設(shè)備組態(tài),DP和以太網(wǎng)通訊連接。(2)傳動系統(tǒng)安裝和調(diào)試,完成直流系統(tǒng)向交流系統(tǒng)的改造,對電機(jī)動態(tài)響應(yīng)進(jìn)行研究分析,并對卷徑計算編程設(shè)計。(3)設(shè)計完成二級系統(tǒng)和HMI監(jiān)控畫面,完成二級系統(tǒng)與基礎(chǔ)自動化的數(shù)據(jù)交換和與三級生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換,并研究計算機(jī)控制系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型。(4)順序控制編程設(shè)計,在原有順序控制邏輯基礎(chǔ)上,用PLC語言編制新程序并增加必要的順序控制邏輯。(5)機(jī)架控制設(shè)計分析,結(jié)合液壓輥縫控制,彎輥控制和延伸率控制分析研究機(jī)架工藝特點(diǎn)。最后,根據(jù)論文的研究工作得出結(jié)論,從中發(fā)現(xiàn)問題,指出不足,并且進(jìn)一步提出下一步的工作計劃和研究方向。論文中的一些成果對于平整生產(chǎn)和維護(hù)具有一定的指導(dǎo)意義與參考價值。
【關(guān)鍵詞】:平整 傳動系統(tǒng) HMI 機(jī)架控制 順序控制
【學(xué)位授予單位】:大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TG334.9
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第1章 緒論8-12
- 1.1 課題背景及研究的目的和意義8
- 1.2 國內(nèi)外在冷軋平整技術(shù)的研究現(xiàn)狀及分析8-10
- 1.3 本文主要內(nèi)容10-12
- 第2章 平整機(jī)組控制要求及設(shè)備選型12-26
- 2.1 平整機(jī)組系統(tǒng)改造基本思路12-13
- 2.2 平整工藝要求13-15
- 2.3 平整機(jī)組硬件選擇15-22
- 2.3.1 傳動系統(tǒng)選型15-20
- 2.3.2 二級系統(tǒng)硬件選擇20
- 2.3.3 平整機(jī)組PLC及機(jī)架系統(tǒng)硬件選擇20-22
- 2.4 平整機(jī)組通訊連接與測試22-25
- 2.5 本章小結(jié)25-26
- 第3章 平整機(jī)組傳動控制系統(tǒng)設(shè)計與調(diào)試優(yōu)化26-40
- 3.1 主令系統(tǒng)的設(shè)計與調(diào)試26-28
- 3.2 傳動系統(tǒng)硬件搭建及變頻器調(diào)試28-36
- 3.2.1 傳動系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)28-29
- 3.2.2 開卷電機(jī)的調(diào)試29-35
- 3.2.3 平整電機(jī)和卷曲電機(jī)的調(diào)試35-36
- 3.3 T400工藝板編程設(shè)計與調(diào)試36-38
- 3.4 本章小結(jié)38-40
- 第4章 平整機(jī)組二級控制系統(tǒng)設(shè)計40-54
- 4.1 計算機(jī)二級過程控制系統(tǒng)40-44
- 4.2 HMI人機(jī)接口系統(tǒng)44-45
- 4.3 平整模型分析與優(yōu)化45-53
- 4.3.1 數(shù)學(xué)模型分析46-50
- 4.3.2 原有數(shù)學(xué)模型分析50-51
- 4.3.3 數(shù)學(xué)模型優(yōu)化51-53
- 4.4 本章小結(jié)53-54
- 第5章 平整機(jī)組機(jī)架控制系統(tǒng)設(shè)計54-72
- 5.1 延伸率檢測54-57
- 5.1.1 脈沖編碼器54-56
- 5.1.2 激光測速儀56-57
- 5.2 延伸率控制方式57-63
- 5.2.1 軋制力延伸率控制57-60
- 5.2.2 軋制力/張力聯(lián)合延伸率控制60-63
- 5.3 延伸率控制系統(tǒng)模型63-68
- 5.3.1 軋制力反饋控制64-66
- 5.3.2 軋制力前饋控制66-68
- 5.3.3 張力反饋控制68
- 5.4 延伸率控制系統(tǒng)設(shè)計68-71
- 5.4.1 延伸率控制思想68-70
- 5.4.2 延伸率程序結(jié)構(gòu)70-71
- 5.5 本章小節(jié)71-72
- 結(jié)論72-73
- 參考文獻(xiàn)73-76
- 致謝76-77
【參考文獻(xiàn)】
中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條
1 秦大偉;陳海朋;李世聲;董廣;王勇;;鞍鋼1500mm冷軋平整機(jī)組通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)計[J];鞍鋼技術(shù);2010年02期
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3 李景偉;丁磊;李承鋼;;武鋼單機(jī)架平整機(jī)延伸率控制系統(tǒng)研究與優(yōu)化[J];電氣應(yīng)用;2014年07期
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,本文編號:999759
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