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Q355C熱軋H型鋼低溫沖擊性能不合格的原因分析與對策

發(fā)布時間:2021-08-05 06:02
  針對Q355C熱軋H型鋼低溫沖擊韌性不合格的問題,采用掃描電子顯微鏡、光學(xué)顯微鏡對其進行了顯微組織及低溫沖擊斷口形貌觀察和分析。結(jié)果表明:晶粒度不均、魏氏組織及帶狀組織等異常組織是低溫沖擊性能不合格的主要原因。在生產(chǎn)過程中通過優(yōu)化加熱溫度、降低終軋溫度及未再結(jié)晶區(qū)控制軋制,可以極大地改善Q355C熱軋H型鋼低溫沖擊性能。 

【文章來源】:熱加工工藝. 2020,49(13)北大核心

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

Q355C熱軋H型鋼低溫沖擊性能不合格的原因分析與對策


不合格試樣沖擊斷口形貌

顯微組織,試樣,帶狀組織,非金屬夾雜物


選取沖擊不合格試樣進行非金屬夾雜物檢驗及晶粒度評級,結(jié)果見表2。經(jīng)磨光、拋光、4%硝酸酒精腐蝕6~10s后,通過蔡司Axio Imager光學(xué)顯微鏡進行觀察,發(fā)現(xiàn)組織中存在2級帶狀組織和1級魏氏組織,如圖2所示。2 試驗結(jié)果分析與討論

工藝圖,工藝,顯微組織,低溫


采用改進措施前后,不合格與合格工藝試樣的性能比較見表5。對鋼材取樣進行金相顯維觀察,見圖3,其為均勻鐵素體和珠光體組織,晶粒度達9.5級。通過對低溫沖擊功不合格原因分析并改善軋制工藝措施后,整體低溫沖擊性能均有較大提高。4 結(jié)論

【參考文獻】:
期刊論文
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[4]Q345E鋼板低溫沖擊不合的原因分析與改進[J]. 向華,秦軍,劉奉家.  寬厚板. 2014(04)
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本文編號:3323210

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