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氧化錳礦漿脫除電解錳渣煅燒煙氣二氧化硫工藝研究

發(fā)布時(shí)間:2024-05-12 20:50
  傳統(tǒng)的石灰石–石膏法煙氣脫硫不僅運(yùn)行并成本高還會(huì)產(chǎn)生大量的二次污染物,而氧化錳礦濕法脫硫不僅能夠脫除煙氣中SO2,而且同時(shí)實(shí)現(xiàn)礦粉中錳的浸出生成硫酸錳。結(jié)合電解錳企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),提出以氧化錳礦和電解陽極液配漿直接脫除電解錳渣煅燒煙氣二氧化硫的新工藝,研究了不同工藝參數(shù)對(duì)脫硫浸錳的影響。模擬電解陽極液與氧化錳礦漿的脫硫浸錳工藝實(shí)驗(yàn)表明,隨著脫硫時(shí)間的增加,煙氣中SO2越高,脫硫率越低,錳浸出率增加,故應(yīng)采用多級(jí)逆流方式實(shí)現(xiàn)高效脫硫和深度浸錳的目標(biāo)。脫硫率隨著氧化錳粒徑的減小而增高,用于脫硫的錳礦粒徑應(yīng)小于120目。煙氣脫硫操作溫度控制在50~80℃,液固比宜選取9∶1~6∶1。處理裝置的進(jìn)氣流量對(duì)脫硫浸錳的效率具有較佳值,本實(shí)驗(yàn)裝置選擇2.0 m3/min。采用模擬電解陽極液對(duì)7%的模擬煅燒煙氣進(jìn)行的5級(jí)氧化錳漿脫硫?qū)嶒?yàn)表明,在液固比為9∶1,錳礦粒徑為200目,溫度50℃前4級(jí)脫硫時(shí)間20 min,第5級(jí)100 min下,SO2出口濃度為111.4 mg/m3,錳礦浸出率為93....

【文章頁數(shù)】:7 頁


本文編號(hào):3971878

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