HTR-PM進氣事故緩解措施初步分析
發(fā)布時間:2019-11-07 19:49
【摘要】:熱氣導(dǎo)管雙端斷裂(DEGB)事故因其可能造成的嚴重后果逐漸引起研究者的大量關(guān)注。對于200 MWe球床模塊式高溫氣冷堆(HTR-PM),DEGB進氣事故是其事故安全分析中重點關(guān)注的事故類型。針對HTR-PM DEGB進氣事故,提出了從裝料管注入一定流量的氮氣或氦氣以緩解事故后果的方案,并利用系統(tǒng)分析程序TINTE-TIIXUW,計算分析了注入不同流量氮氣和氦氣對進氣事故的緩解效果。分析結(jié)果表明,注入氮氣時,注氣流量需達到一定值才能起到緩解效果,而注入氦氣時,注氣流量小或大均能有效緩解事故后果,這為后續(xù)的實際工程應(yīng)用提供了很好的參考和幫助。
【圖文】:
TR-PMDEGB進氣事故,本文以N2和He為候選氣體,利用TINTE-TIIXUW程序[10]分別分析從裝料管注入不同流量的N2和He對DEGB進氣事故的緩解效果。1理論分析對于HTR-PM,進氣事故的主要危害在于自然循環(huán)建立后,堆芯及反射層等石墨材料會被氧化性氣體腐蝕,進而造成放射性釋放增加或堆內(nèi)結(jié)構(gòu)材料機械性能降低。因此在采取從裝料管注氣等緩解措施時,主要從阻止或延緩自然循環(huán)的建立來考慮。從裝料管注氣的氣體流向示意圖示于圖1。圖1從裝料管注氣時氣體流向示意圖Fig.1Schematicdiagramofflowdirectionofinjectedgasfromfuelchargingtube圖1中,虛線為發(fā)生DEGB事故后建立穩(wěn)定自然循環(huán)時混合氣體的流向,實線為從裝料管注入He或N2時的氣體流向。從裝料管注入的氣體一部分流向堆芯,一部分經(jīng)冷氦聯(lián)箱流向側(cè)反射層冷卻劑通道。若流經(jīng)堆芯的氣體可到達堆芯底部甚至從熱氣導(dǎo)管內(nèi)管流出,則可有效阻止自然循環(huán)的建立。從裝料管注入一定流量的氣體,忽略氣體在裝料管的重位壓降和摩擦壓降,若從裝料管注入的氣體可到達堆芯底部,,由能量守恒得到:G2in2ρinA2in+ρingHcore≥Wcore+Wj+Wref(1)2166原子能科學(xué)技術(shù)第51卷
圖2不同N2注氣流量時堆芯流場分布Fig.2FlowfielddistributionofreactorcorewithdifferentN2massflows力,一旦注氣立即形成自然循環(huán),反而加速了自然循環(huán)的建立。因此由圖2可知,在51h注入1.0kg/sN2時,注氣后立即形成了自然循環(huán)。在51h注入1.5kg/sN2時,克服了堆芯球床的阻力,混合氣體在堆芯球床區(qū)域向下流動。但隨著側(cè)反射層冷卻劑通道溫度的降低,在某一時間后,側(cè)反射層冷卻劑通道內(nèi)混合氣體和堆芯內(nèi)混合氣體的密度差足以克服沿程阻力時,又重新建立了自然循環(huán),即144h時1.5kg/s的堆芯流常注入2.0kg/sN2時的情況與注入1.5kg/s時的情況類似。圖3為注入不同流量N2時,反應(yīng)堆內(nèi)石墨總氧化量隨時間的變化。圖3不同N2流量時反應(yīng)堆內(nèi)總氧化量隨時間的變化Fig.3TotalgraphiteoxidationofreactorversustimewithdifferentN2massflows如圖3所示,相比未注入N2時的情況,在51h以1.0kg/s注入N2時,反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量反而增加,而以1.5kg/s或2.0kg/s注入N2時,反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量減校這是由于在51h注入1.0kg/sN2時,立即形成自然循環(huán),相比未注氣時,提前進入了長期氧化階段,因此反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量增加。在51h以1.5kg/s注入N2時,流過堆芯的氣體可到達堆芯底部,抑制了自然循環(huán)的形成,相當(dāng)于延緩了進入長
本文編號:2557438
【圖文】:
TR-PMDEGB進氣事故,本文以N2和He為候選氣體,利用TINTE-TIIXUW程序[10]分別分析從裝料管注入不同流量的N2和He對DEGB進氣事故的緩解效果。1理論分析對于HTR-PM,進氣事故的主要危害在于自然循環(huán)建立后,堆芯及反射層等石墨材料會被氧化性氣體腐蝕,進而造成放射性釋放增加或堆內(nèi)結(jié)構(gòu)材料機械性能降低。因此在采取從裝料管注氣等緩解措施時,主要從阻止或延緩自然循環(huán)的建立來考慮。從裝料管注氣的氣體流向示意圖示于圖1。圖1從裝料管注氣時氣體流向示意圖Fig.1Schematicdiagramofflowdirectionofinjectedgasfromfuelchargingtube圖1中,虛線為發(fā)生DEGB事故后建立穩(wěn)定自然循環(huán)時混合氣體的流向,實線為從裝料管注入He或N2時的氣體流向。從裝料管注入的氣體一部分流向堆芯,一部分經(jīng)冷氦聯(lián)箱流向側(cè)反射層冷卻劑通道。若流經(jīng)堆芯的氣體可到達堆芯底部甚至從熱氣導(dǎo)管內(nèi)管流出,則可有效阻止自然循環(huán)的建立。從裝料管注入一定流量的氣體,忽略氣體在裝料管的重位壓降和摩擦壓降,若從裝料管注入的氣體可到達堆芯底部,,由能量守恒得到:G2in2ρinA2in+ρingHcore≥Wcore+Wj+Wref(1)2166原子能科學(xué)技術(shù)第51卷
圖2不同N2注氣流量時堆芯流場分布Fig.2FlowfielddistributionofreactorcorewithdifferentN2massflows力,一旦注氣立即形成自然循環(huán),反而加速了自然循環(huán)的建立。因此由圖2可知,在51h注入1.0kg/sN2時,注氣后立即形成了自然循環(huán)。在51h注入1.5kg/sN2時,克服了堆芯球床的阻力,混合氣體在堆芯球床區(qū)域向下流動。但隨著側(cè)反射層冷卻劑通道溫度的降低,在某一時間后,側(cè)反射層冷卻劑通道內(nèi)混合氣體和堆芯內(nèi)混合氣體的密度差足以克服沿程阻力時,又重新建立了自然循環(huán),即144h時1.5kg/s的堆芯流常注入2.0kg/sN2時的情況與注入1.5kg/s時的情況類似。圖3為注入不同流量N2時,反應(yīng)堆內(nèi)石墨總氧化量隨時間的變化。圖3不同N2流量時反應(yīng)堆內(nèi)總氧化量隨時間的變化Fig.3TotalgraphiteoxidationofreactorversustimewithdifferentN2massflows如圖3所示,相比未注入N2時的情況,在51h以1.0kg/s注入N2時,反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量反而增加,而以1.5kg/s或2.0kg/s注入N2時,反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量減校這是由于在51h注入1.0kg/sN2時,立即形成自然循環(huán),相比未注氣時,提前進入了長期氧化階段,因此反應(yīng)堆內(nèi)的總氧化量增加。在51h以1.5kg/s注入N2時,流過堆芯的氣體可到達堆芯底部,抑制了自然循環(huán)的形成,相當(dāng)于延緩了進入長
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